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PLC在绞吸式挖泥船监控系统改造中的应用

返回文章列表 作者:周翔 时间:02-06 来源:PLC&FA  字体:【

1 引言
挖泥船监控系统是大型挖泥船的重要组成部分,具有控制设备多、作业流程复杂等特点。工作环境恶劣,粉尘、潮气、盐雾、高温、振动等干扰比较严重。
可编程控制器(PLC)相对于传统的继电器控制方式,可适应恶劣的工业环境,可靠性高;硬件系统可采用模块化结构,易于扩展,具有网络通讯功能;控制功能大部分由软件实现,程序编制容易、修改方便。

2 系统简介
2.1 原系统构成
海狸4602号是一艘全液压驱动、非自航的大型挖泥工程船舶。船上布置有液压工作机械20台,其中绞刀系统有液压马达6台;绞刀架起落系统有液压油马达2台,紧定油缸1只;横移系统有液压油马达4台抛锚系统有液压油马达2只;定位桩油缸2只;甲板吊系统有液压油马达2台;绞盘液压油马达1只。由一台卡特柴油机驱动的6台VICKERS双联叶片泵构成该船的液压动力泵站,另有一台小型的应急柴油机驱动1台应急油泵构成应急泵站。所有液压工作机械均采用电磁阀控制,由传统的继电器控制系统进行控制。
此外,海狸4602号的动力部分由5台大型柴油机组成,其中1台1140马力的辅机除了驱动全船的液压泵站外,还驱动1台40KW的发电机进行对全船的供电。另外4台柴油机(4*863马力)分为2组,由2台相同的柴油机构成串联机组驱动泥浆泵。机组和泥浆泵中间经过一泥泵齿轮箱减速驱动。为保证柴油机和泥泵齿轮箱的安全运行。该船分别在机舱和操纵室内配置有柴油机冷却水位、冷却水温、柴油机润滑油压力、润滑油温度、齿轮箱润滑油压力、冷却水温度的报警系统以及紧急停车系统。这2套系统也由传统的继电器控制系统进行控制。
该船的控制系统经过20多年的使用,部分元器件已经老化,工作的稳定性差。引入PLC对挖泥船的监控系统进行改造有必要提上议事日程。
2.2 控制系统构成
结合海狸4602好挖泥船原有的设备状况,构建PLC监控网络对原控制系统进行改造,利用上位机监视全船设备的运行状态,并根据实际的工况条件,在挖泥过程中采用模糊控制算法,对绞刀速度、绞刀下放深度、横移速度、进桩距离等重要参数进行最优控制,实现该船的自动挖泥。
改造后的挖泥船控制系统具有自动和手动2种控制方式,并实现通过上位机对全船设备的运行进行实时监测显示、故障报警和紧急停车的功能。

图1 系统构成原理框图
图1中Controller Link为现场控制网络,其通讯波特率可达2Mbps,通讯距离可达1km,是目前PC与PLC、PLC与PLC之间通讯速率最快的通讯系统, CLK单元通过端子板、CLK支持卡通过专用插件与双绞线连接,接线非常方便。CLK单元上内置了终端电阻,通过简单的开关设置就可以配备网络两端点所需的终端电阻。在数据链接上,Controller Link控制网络除使用LR区外,还可以使用IR、CIO、DM和扩展DM区进行链接,每台PLC发送的字数可达1k,发送和接收的总字数可达8k,具有大容量数据链接的功能。但由于其通讯模块价格较高,以此构成的系统成本高。考虑本文的篇幅,暂时不介绍基于Controller link总线网络的远程实时组态监控系统。
整个监控系统由2台PLC组成现场控制网络,#1PLC负责对液压工作机械控制,它由基本控制单元和6块开关量I/O模块和1块A/D模块组成,完成自动挖泥过程以及对液压系统工作负荷的测量。#2PLC则由5块开关量I/O模块和2块A/D模块组成。主要用于动力部分和各类辅助机械运行参数的分析处理以及全船的故障报警。
2.3 控制系统工作原理
(1) 基本逻辑控制过程。
PLC逻辑控制流程见图2所示。PLC是按照重复扫描的方式执行它的操作,它使PLC中的用户程序逐行被解读,并按照操作信号发出的控制命令,实现对液压系统工作过程的控制。
(2) 系统硬件设计
a) 2台PLC均采用OMRON C200型PLC。
CPU单元、输入、输出单元均使用24VDC电源。继电器输出单元C200H-OC225的最大通断能力:2A,24V.在实船控制系统中,出于安全可靠方面的考虑,不用PLC的I/O模块直接驱动负载,而是在PLC的输出端设置插件式的半导体负荷驱动板。该驱动板具有无触点开关的优点,而且本身设置有短路保护环节,带有指示灯熔断器,便于及时维护。

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