1 引言
可编程控制器(简称PLC)以其强大的功能、很高的可靠性、抗干扰性、编程简单、使用方便、体积小巧等优点,在工业陶瓷生产过程控制中得到了普遍使用。但是当陶瓷生产工艺发生变化或有特殊要求以及生产过程出现新问题时,PLC控制系统或编程方案就应作相应的改变和优化。本文就一条年产100万m2釉面砖生产线关键设备之一的PLC自动入坯控制系统的改造,作以探讨。
2 入坯工艺流程简介
如图1所示,图1中:M1、M2为皮带电机,M4、 M5为辊台为电机,G1-G6为光电检测管,YV1为电磁阀,BX1为操作盒。当施釉线或素坯线的坯体经M1电机的传送带送至光电检测管G1位置时,G1动作,M2电机转动,由其传送带将坯体向窑前的辊台上传送,若G1处无坯体时,M2则停止;当坯体送至G2时,M1停止,送至G3时M2停止,同时电磁阀YV1得电,M2的皮带支撑架下落,坯体由窑前的辊台变速电机M4、M5驱动,由辊子传动送向窑内;至G4时,YV1失电,皮带被升起,M1电机启动,重复上述过程。

图1 入坯工艺流程
3 存在的问题与改进
原控制系统的梯形图如图2所示。采用了OMRON SP10小型机,从试运行几个月的情况来看,该机可靠性高,基本能满足使用要求。但从生产工艺、控制方式以及实际使用过程来看,其控制系统还存在下述缺陷。

图2 坯体排列监控图
3.1 生产工艺方面
该单层辊道窑既可作为产品的釉烧,又可作为素烧。当作为素烧时,传送带上的坯体是素坯,机械强度低于釉坯,工艺要求无碰伤等;当作为釉烧时,工艺上还要求严禁坯体层叠等。因此在传送过程中,应运行平稳,衔接处过渡自然,皮带升降缓慢。这些要求可以从调整传送带和对电机的控制方式(如采用变频调速)、以及对电磁阀的改造来解决。但是由电机M4、M5控制的辊台辊子,由于长期工作在较高的温度环境下,不可避免地会产生弯曲变形等,使入窑坯体排列紊乱,甚至层叠粘连而产生废品。通常这一现象由人工来监控,费时费力,笔者在图1中增加了两个光电检测管G5、G6,与报警电路及PLC相连,成功地实现了自动监控,如图2所示。