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采用QUANTUM系列PLC完成转炉上料系统自动控制

返回文章列表 作者:网管 时间:03-16 来源:PLC365收集  字体:【

1  引言
转炉上料系统负责给转炉的辅原料高位料仓、铁合金中位料仓、铁合金炉后料仓及LF炉精炼料仓提供各种合格的冶炼辅料,满足炼钢过程中造渣、脱氧、合金化及成分微调、炉外精练的需要。

2  上料系统工艺简介
上料系统包括辅原料和铁合金上料系统两套上料设备组成,系统设计的任务就是要求充分利用辅原料、铁合金两套上料系统设备,完成辅原料A1、A5流程及铁合金A2、A3、A4、A6、A7、A8流程的操作。在自动化功能上要实现各流程皮带机的手动、自动、非常手动和现场本地操作四种运行方式和卸料小车的自动准确定位、振料机的自动启动停止,为此需要在卸料小车、皮带机、振料机等流程设备存在的相互连锁关系基础上,以清料时间为基础实现单一流程的顺起、顺停及换料操作,为了避免不必要的皮带机停止操作,以提高上料系统运行效率,需要实现辅原料A1、A5流程之间及铁合金A2、A3、A4、A6、A7、A8流程之间的转流程操作。各流程主要设备逐项介绍如下。
2.1  辅原料上料系统
(1) A1:地下料仓振料机FVF01-FVF08;辅原料上料皮带机FBC01-FBC03;辅原料卸料小车FXC1;辅原料高位料仓FGC01-FGC10、FGC201- FGC210、FGC301- FGC310
(2) A5:石灰窑输送皮带机;辅原料上料皮带机FBC02-FBC03;辅原料高位料仓FGC01-FGC10、FGC201-FGC210、FGC301-FGC310
2.2  铁合金上料系统
(1) A2:铁合金地下料仓振料机TVF01-TVF14;铁合金上料皮带机TBC01-TBC03+TBC04正转、TBC04T推杆正限位+TBC05;铁合金中位卸料小车及推杆TXC1、1TXC1T1T、1TXC1T2T;铁合金中位料仓:TZC01- TZC06、TZC201-TZC208、TZC301-TZC308
(2) A3:铁合金地下料仓振料机TVF01-TVF14;铁合金上料皮带机TBC01-TBC03+TBC04正转、TBC04T推杆反限位+TBC06-TBC07;铁合金炉后卸料小车及推杆TXC2、TXC2T;铁合金炉后料仓:LHC01-LHC06、LHC201-LHC206、LHC301-LHC306
(3) A4:铁合金地下料仓振料机TVF01-TVF14;铁合金上料皮带机TBC01-TBC03+TBC04反转;1#精炼上料皮带JBC01;1#精炼铁合金卸料小车及推杆:1JXC1、1JXC1T;1#精炼料仓:SBN01-SBN16
(4) A6:石灰窑输送皮带机;铁合金上料皮带机TBC02-TBC03+TBC04反转;1#精炼上料皮带JBC01;1#精炼铁合金卸料小车及推杆:1JXC1、1JXC1T;1#精炼料仓:SBN01-SBN16
(5) A7:铁合金地下料仓振料机TVF01-TVF14;铁合金上料皮带机TBC01-TBC03+TBC04正转、TBC04T推杆正限位+TBC05;2#精炼上料皮带2JBC01;2#精炼铁合金卸料小车及推杆:2JXC1、2JXC1T;2#精炼料仓:JGC01-JGC216
(6) A8:石灰窑输送皮带机;铁合金上料皮带机TBC02-TBC03+TBC04正转、TBC04T推杆正限位+TBC05;2#精炼上料皮带2JBC01;2#精炼铁合金卸料小车及推杆:2JXC1、2JXC1T;2#精炼料仓:JGC01-JGC216
其中A1和A5流程之间以及A2、A3、A4、、A6、A7、A8流程之间的共用皮带机很多,如何实现在不停共用皮带机的条件下,各流程的正常切换操作是上料系统实现自动化的关键。

3  程序设计的主要工艺依据
3.1  外部控制
(1) 皮带机要求顺着到所上料仓的上料方向逆起顺停。
(2) 皮带机控制从属于流程选择方式:自动、手动、非常手动。
(3) 当皮带工作机在自动方式时,振料机、卸料小车及推杆根据需要可以工作在手动或非常手动方式。
(4) 进行更换料种、转流程操作时,卸料小车及流程都要选择自动方式,而振料机可以根据需要工作在自动或手动、非常手动方式,只有在自动和手动方式下振料机和所上的料仓之间有连锁关系, 以免因操作失误造成混料。
3.2  连锁控制
(1) 振料机在自动、手动、非常手动等上位操作方式下,只要振料机下的皮带机未运行,振料机不运行。
(2) 当所设定的上料重量完成后,振料机自动停机。
(3) 振料机在自动、手动操作方式下,当所选择的上料料仓到达高料位或高高料位时,振料机自动停止。
(4) 无论皮带机在什么操作方式,只要所选择的上料料仓到达高高料位,皮带机都执行急停操作,但经操作工确认后可以继续启动皮带机清料,以便清空皮带上的余料,为下次上料做好准备。
 
4  控制系统设计
4.1  硬件配置设计
为了实现以上功能,我们采用了施耐德公司的QUANTUM系列PLC, 包括一个本地的16槽机架,一个16槽远程机架, 一个16槽扩展机架,由于上料系统所涉及的设备分布较为分散,按照常规的电气设计,从现场设备到PLC的信号模块将需要很多控制电缆,无论给电气施工还是维护都带来很多不便,为此我们采用了TURCK公司的PROFIBUS DP远程I/O模块,解决了现场设备信号的可靠传输问题,系统硬件配置原理如图1所示:

图1     系统硬件配置原理图

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